外来灰尘落入浆料
某厂的氧化锌电阻片生产车间,在发生炉煤气及锅炉车间烟筒旁的正下方,由于电阻片制料厂房夏季开窗,导致烟筒灰尘落入粉料制备间的各个角落,特别是进入浆料混合罐及各种工器具表面及容器中,进而进入浆料或者粉料中;导致经常出现磨片后的电阻片端面有状气孔,方波试验时就会在处引起击穿,每年报废大量电阻片;而在几年后改用以后就再也没有出现过以上情况。
这种情况大多发生在位于北方风沙比较多的厂家,更典型的是在1995年该厂电阻片烧成后,发现一批大量起泡的现象。为了验证其原因进行了模拟试验,即将灰尘20克掺入500克粉料中,混合后压制成D3规格的电阻片,烧成后发现以上相同的现象。在这种环境下生产的电阻片长期存在着起泡和气孔缺陷现象。后来分析才发现SiC粉粒是引起气孔的主要原因,无疑是由于这些SiC颗粒分解的结果。必须严格控制浆料的固体浓度尽可能高,以减小颗粒中空洞。需要控制造粒料的粒度范围,平均粒径不要超过100μm,以减小空心颗粒的空洞。颗粒不规正空心度大粉料压制坯体端面气孔状态。有些坯体还表现出端面不平及颜色不一的状态,如图6所示。端面不平可能与模头不平有关;颜色不一致说明与添加剂细度粗,以及与氧化锌混合不均匀有关。这些都是影响电阻片气孔率和终性能的因素。在采取多次压缩排气程序时,后一次压缩时被压缩出的空气没有排出引起。原因是在后一次或者前一次压缩时由于压缩量太大,使坯体圆周的致密化程度过大,致密的粉料已经将空气排除的通道阻塞,导致后一次压缩时空气排不出来,成型时模头接触粉料以后压缩速度太快,或者压缩量过大,导致坯体四周被密实封闭,以致空气来不急排除引起。也会引起如原因(1)相同的缺陷情况。以上信息由专业从事陶瓷高压厚膜片式固定电阻器的厚博电子于2024/4/26 6:16:04发布
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